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脱硝设备影响效率的原因

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脱硝设备影响效率的原因

发布日期:2017-04-21 作者: 点击:

锅炉布袋除尘设备

锅炉布袋除尘设备

1.原设备工艺流程如下

    锅炉布袋除尘设备引风机后的烟气经换热器降温后进入顺流塔预脱硫,再经U颈进入逆流塔持续脱硫净化,FGD出口烟气经换热器加热后经过增压风机送到烟囱排放;当脱硫设备停运或事端时,FGD设备进口挡板封闭,烟气由旁路烟道排向烟囱;旁路烟道不设置关断门,烟气量巨细经过增压风机导叶开度进行调理;每套脱硫设备浆液循环泵规划4台,母控制喷淋。氧化风机规划1台,塔内氧化风喷嘴出口距塔底高度约300mm,喷口直径为DN15安置数量较多;循环泵进口浆池为切泡池,切泡池与氧化池经过隔墙阻隔,隔墙高度3000mm;氧化池浆液超越3000mm时,才干到达切泡池;吸收塔调整运转液位5700mm;反响生成的石膏浆液一部分经过脱水体系生成石膏,一部分直接经过抛浆体系排出设备。

2.设备技改 
    为适应高硫煤种,该电厂脱硫设备于2008年至2009年进行改造,FGD进出口烟道内加热器撤销,浆液循环量由本来的22500m3/h添加到42500m3/h。液汽比由本来的20.4添加到35.4,吸收塔浆池运转液位依然为5700mm,浆池容积由799 m3添加到1325㎏m3。浆液循环时间由本来的2.13min缩短至1.87min。吸收塔浆池中石膏停留时间由本来的10.133h添加到12.44h。烟气量由本来的1087200Nm3/h添加到1200000Nm3/h,烟气温度由本来的142℃进步到152℃,顺流塔空塔烟气的流速由原规划14.1m/s降低到9.69m/s。顺流塔Ug流速维持在7.96m/s。逆流塔空塔烟气的流速由原规划4.66m/s降低到3.91m/s。逆流塔Ug流速维持在3.81m/s。吸收塔出口烟气温度由原规划48.9℃进步53℃。浆液循环泵在原有4台各7500m3/h基础上添加2台各10000m3/h 的浆液循环泵,在原氧化风机1台35000Nm3/h基础上添加1台30000 Nm3/h的氧化风机。脱水体系新增一套皮带脱水机,扩容后的吸收塔浆液移出吸收塔仍选用一半脱水一半抛浆的方法。 


3.改造后设备运转参数 
   为进一步提升脱硫功率而采纳新的办法供给可靠的数据支撑,调试单位收集了一段时间内脱硫设备的运转参数及其趋势并进行了一些相应试验。

4 影响要素剖析 
   从以上氧化风机对循环泵电流运转趋势的影响和其它要素对脱硫功率的影响的历史数据绘制成的表格能够得出,氧化空气是导致循环泵电流动摇规模较大的主要原因。浆液密度、吸收塔液位、吸收塔浆液pH值、负荷以及煤质含硫量对脱硫功率均有较大影响。但影响脱硫功率的要素不限于上述要素,还包含浆液喷嘴笔直度,浆液喷发高度、浆液喷嘴距离、覆盖率、烟气温度、烟气流速、循环泵出力等要素。

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